云南电网有限责任公司玉溪供电局 李茂春 张琦 杨永旭
2020年10月4日13 时13 分17 秒172 毫秒,35kV安龙变35kV#1站用变高压侧A、B相跌落式熔断器发生接地故障,35kV#1 主变35kV侧中性点引出端头对地放电,35kV#1主变高后备复压过流保护动作跳开高压侧301、低压侧001断路器,35kV安龙变#1主变、10kV母线失压。
故障前35kV安龙变站内运行方式如图1所示。故障后35kV 安龙变站内运行方式如图2所示。35kV#1 站用变高压侧跌落熔断器检查情况如图3所示。
图1 故障前35kV安龙变站内运行方式
图2 故障后35kV安龙变站内运行方式
图3 35kV#1站用变高压侧跌落熔断器检查情况
35kV#1 主变中性点套管出线桩头检查情况如图4所示。2020年10月4日16 时33 分49 秒996 毫秒,35kV 安龙变35kV#1 站用变高压侧A、B 相跌落式熔断器发生相间短路,110kV 武洒变35kV 武那线过流Ⅲ段保护动作跳闸隔离故障。故障前110kV 武洒变、35kV 那塘山变、洼垤变、安龙变联络图如图5所示。故障后110kV 武洒变、35kV那塘山变、洼垤变、安龙变联络图如图6所示。
图5 故障前110kV 武洒变、35kV 那塘山变、洼垤变、安龙变联络图
图6 故障后110kV 武洒变、35kV 那塘山变、洼垤变、安龙变联络图
经查询云南省雷电监测系统相关记录,10月4日13 时13 分17 秒170 毫秒至16 时33 分49 秒521毫秒,35kV那洼安线附近共有12次落雷记录。
事件时序如下,13时13分17秒172毫秒35kV安龙变35kV#1站用变A、B相跌落式熔断器发生接地故障→9ms,35kV 安龙变35kV#1主变高后备保护启动→810ms,35kV安龙变35kV#1主变高后备保护动作出口跳301、001 断路器,35kV 安龙变#1主变、10kV 母线失压→16 时33 分49 秒996 毫秒,35kV 安龙变35kV#1 站用变A、B 相跌落式熔断器发生相间短路,110kV 武洒变35kV 武那线保护启动→1435ms,110kV武洒变35kV武那线保护出口跳闸隔离故障。
2.1 35kV安龙变35kV#1主变高后备保护动作分析
35kV安龙变35kV#1主变高后备保护故障录波如图7所示。
图7 35kV安龙变35kV#1主变高后备保护故障录波
由图7故障录波图看出,13 分17 秒172 毫秒35kV 安龙变35kV#1 站用变A、B 相跌落式熔断器发生接地故障,A 相电压降为零,B 相电压降为正常电压约三分之一,零序电压出现,一次值达到约30kV。35kV安龙变35kV#1站用变A、B相跌落式熔断器发生接地故障同时,35kV#1主变35kV侧中性点引出端头对地放电[1]。故障点(35kV#1 站用变A、B相跌落式熔断器处)到35kV#1主变35kV侧中性点引出端头之间短暂变为接地系统。主变高压侧故障电流A、B、C三相电流相位一致,幅值基本一致,可判断此故障电流为零序电流,幅值在0.6~0.9A 之间波动,大于高后备复压闭锁过流定值0.28A。同时A相电压降为0kV,B相电压降为23V左右,亦满足复压开放条件。保护启动801ms 后(定值0.8s),35kV#1主变高后备保护动作出口。线路故障时故障点两侧序分量电流分布如图8所示。
图8 线路故障时故障点两侧序分量电流分布
因35kV#1 主变低压侧仅有两条负荷出线,发生故障时可认为空载运行。当35kV#1站用变A、B相跌落式熔断器发生接地故障,同时35kV#1 主变35kV 侧中性点引出端头对地放电,故障点(35kV#1 站用变A、B 相跌落式熔断器处)到35kV#1 主变35kV侧中性点引出端头之间短暂变为接地系统,由序分量分析,故障点到主变高压侧这边只有零序电流,故障点到电源侧只有正序和负序电流。35kV#1主变差动保护装置为南瑞技NSR691RF-D-NW,角度转换采用“Y”转“△”,转换后的高压侧电流如式(1)、式(2)、式(3):
因主变高压侧故障电流三相电流为零序电流,Ia=Ib=Ic,故IA=0,IB=0,IC=0,差动保护装置未动作。35kV那洼安线路A相电流、电压曲线如图9所示。
图9 35kV那洼安线路A相电流、电压曲线
35kV 安龙变35kV#1 主变高后备动作跳闸后,变为不接地系统单相接地故障,A 相电压约0kV,C相电压被抬高至相电压。发生单相接地故障35kV安龙变35kV主变电压与35kV那洼安电流曲线,可推断接地故障为短时故障,故障消失后35kV 安龙变35kV 那洼安线路电压恢复,接地消失(A 相电压 22.3kV、A相电流2.46A)。
2.2 35kV那塘山变35kV那洼安线路保护动作分析
35kV 安龙变35kV#1 站用变A、B 相跌落式熔断器对地击穿时,35kV 母线电压二次值为100V,电压未明显降低,故障相间存在高阻。那塘山变35kV 母线电压高于低压闭锁定值(70V),故障电流(9.3A)超过35kV 那洼安线路保护过电流定值(5A),但电压条件不满足,保护装置可靠不动作。
2.3 110kV武洒变35kV武那线保护动作分析
110kV 武洒变35kV 武那线保护定值如图10所示。
图10 110kV武洒变35kV武那线保护定值
2020年10月4日16 时33 分49 秒996 毫秒,35kV 安龙变35kV#1 站用变A、B 相跌落式熔断器发生相间短路,110kV 武洒变35kV 武那线保护启动,经1.435s 后出口跳闸。110kV 武洒变35kV 武那线线路保护Ⅲ段过流定值为7A,故障时装置采样有效值为6.9A,满足继电保护检验规范5%的误差要求,保护可靠动作。
因35kV 洼垤变有35kV 洼小线小电上网,110kV 武洒变35kV 武那线Ⅲ段过流保护动作后,35kV 武那线线路仍然有电不满足检线路无压的条件。110kV武洒变35kV武那线(型号RCS9611C,版本号2.23)为老版本,重合闸整组复归时间是9.9s,经9.901s 后重合闸放电,重合闸未动作。110kV武洒变35kV武那线过流Ⅲ段保护动作跳闸,重合闸未动作,35kV那唐山、35kV洼垤变约1min瓦解。
3.1 采取防雷措施
本次事件跳闸第一次故障直接原因为35kV 那洼安线T接35kV安龙变线段遭受雷击,雷击过电压使35kV 安龙变35kV#1站用变A、B相跌落式熔断器、35kV#1 主变35kV 侧中性点出线桩头对地击穿,形成接地故障。第二次故障直接原因是35kV那洼安线T接35kV安龙变线段遭受雷击,35kV安龙变35kV#1 站用变A、B 相跌落式熔断器对地击穿,形成A、B 相间高阻短路故障。在线路侧采取更有效的防雷措施,有效减少雷击过电压侵入站内的频次,减少事故跳闸的发生率,提高局部电网的安全稳定运行。
3.2 35kV线路保护重合闸逻辑优化
110kV 武洒变35kV 武那线,重合闸方式为检无压,装置型号RCS9611C,版本号2.23,重合闸整组复归时间是9.9s,经9.901s 后重合闸放电,重合闸未动作。运维人员对110kV 武洒变35kV 武那线线路保护装置进行升级,重合闸启动后等待重合条件为10min,提高重合闸的成功率,保证110kV武洒变、35kV那塘山变、洼垤变、安龙变局部网络的可靠运行。
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