张 程
秦皇岛港股份有限公司第九港务分公司
某煤炭码头取装线皮带机的导料槽系统主要集中在BJ线上,BJ皮带机是取装作业的中转皮带机,上接5条BQ线,下转4条BM线,作业工况较为复杂(见图1)。每条BJ皮带机上分布着5个落料点,由伸缩头对位,由于设计缺陷,BJ导料槽存在着以下缺点:洒落煤严重;
结构下沉,挡皮安装困难;
密封较差,扬尘洒落;
软性挡皮不耐磨,更换频繁。
图1 皮带机布置图
通过对问题溯源分析发现:在异线配煤大流量作业时,同一条皮带上会有2个作业导料槽,同时皮带还将经过3个非作业导料槽。此时,煤流会与导料槽边缘的挡皮发生刮碰而洒出,不但加速了挡皮磨损,严重时还会导致挡皮松动掉落,引发设备故障。
针对此问题,提出解决方案:恢复导料槽提升功能,在非作业流程时,将导料槽提升至不与皮带接触的位置,解决洒落煤问题,同时降低密封挡皮磨损率与设备故障率。
2.1 可行性分析
BJ导料槽在设计时具备提升功能,原导料槽4角有4根电动推杆顶升导料槽,为方便更换挡皮维修,只有手动功能,无法实现随流程自动升降。
但原设计无法实现4角同步升降,导料槽经常卡滞在半空,因此,自投产起,电动推杆提升功能就被废除。
多执行机构的同步运行在液压系统中应用比较成熟,为此,使用液压系统为新的提升动力系统,并以此为基础,设计整套液压系统。
2.2 液压系统的设计与计算
2.2.1 油缸选型与计算
导料槽总重量为4 428 kg,平均分配到4角油缸上,每根油缸承重为1 107 kg,中低压液压系统就可以满足顶升需求。初步选定的油缸内外径尺寸为36 mm和63 mm,计算油缸无杆腔压力约为3.6 MPa。考虑液压管路压力损失及积煤等因素,确定系统压力为4 MPa。
提升高度约150 mm,根据设计手册,油缸的行程要在250 mm以上,安装高度应该大于900 mm,油缸上下铰点的距离范围应在650~1 150 mm之间,以此条件,结合现有备件,最终选定油缸型号为36/63-380。
2.2.2 液压系统设计
每个转接塔安装1台液压站,单个转接塔有4个导料槽,每个导料槽需4根油缸来支撑,则每个液压站的执行机构数量为16,对应的换向阀数量为4。
导料槽提升动作的时间t为10 s左右,总提升行程S=100 mm,计算单缸的瞬时流量为:
(1)
式中,R为油缸内径。由于作业流程规则,同一个转接塔的导料槽不会出现同时提升的情况,因此,依据单个导料槽提升需求计算系统所需的最大流量为:
Qmax=4Q≈7.6 L/min
(2)
故选用液压泵型号为丹尼逊SDV10,流量8.5 L/min,系统所用电磁阀最大流量60 L/min,均满足使用要求。
2.2.3 同步性实现方案
为保证4台油缸动作的同步性,设计了4条同步液压马达构成的速度同步回路,采用4个轴刚性连接的等排量双向液压马达作为流量分流装置。当某一路电磁阀处于工作状态时,液压泵输出的压力油进入等排量的4个双向液压马达,然后进入油缸下腔,4个油缸同步上升。系统原理图见图2。同步马达的型号为UD 4.5/4TV,此同步马达单片排量为4.5 mL,并带有超压保护和补油功能。
图2 同步提升液压控制回路
2.3 软硬限位保护
对导料槽提升和下降的限位,将原有的机械开关更换为电气接近开关。接近开关无需与运动部件进行接触,具有动作可靠、性能稳定、频率响应快、应用寿命长、抗干扰能力强等优点,并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。
为提升系统可靠性,在电气限位之外,又增加了一层可调机械硬限位,结合液压溢流阀使用。当上升或下降超过预定范围触碰硬限位时,溢流阀超压溢流,液压系统卸荷,动作停止。实际安装时,硬限位的范围比软限位稍大,正常情况下硬限位不起作用,软限位失效时,硬限位作为系统的最后保护。
2.4 导料槽密封改造
原有导料槽与皮带的接触面采用软性挡皮密封,这种形式密封差、强度低、不耐磨,且当升起的导料槽下降时,软性挡皮无法自动回位,会导致偏移、堆积等问题。因此,需要对导料槽密封机构进行改造。
使用双层防溢裙板替换原有的导料槽挡皮,防溢裙板的材质为聚氨酯,耐磨性强,密封性能优异。防溢裙板的直板紧贴导料槽侧面,底部与皮带接触,防止物料外溢;
裙边外翻,可在一定角度内旋转,靠橡胶板的弹力,自动跟踪皮带,始终与皮带保持紧密接触(见图3)。这种双层硬质设计,符合提升导料槽使用要求,同时能有效防止物料洒落。
1.压板 2.角铝 3.二道护帘 4.防溢裙板 5.输送带图3 防溢裙板安装示意图
改造完成后的导料槽实现了自动升降,当上游BQ伸缩头对位到相应的BJ下料斗时导料槽落下,其余情况下导料槽升起。改造完成后,BJ沿线洒落量减少了70%以上。由于非作业流程下导料槽升起,防溢裙板不与皮带接触摩擦,大大降低了裙板的磨损率,再加上聚氨酯材质裙板本身的耐磨性,全新防溢裙板的使用寿命预计在5年以上。高精度提升型导料槽的应用,有效消除了导料槽下沉及大量洒落煤带来的安全隐患,具有较好的环保效益,对港口类似设备的改造具有借鉴意义。
猜你喜欢皮带机限位油缸浅谈起重机双限位的设置中国特种设备安全(2022年6期)2022-09-20塑料弹簧限位座断裂失效分析汽车实用技术(2022年16期)2022-08-31皮带机用隔爆型电动机起动性能研究与分析防爆电机(2021年6期)2022-01-17带机械锁紧装置油缸的研究分析科学与财富(2021年35期)2021-05-10浅析煤矿接力运行强力皮带集中联动控制方式山东煤炭科技(2020年8期)2020-09-02皮带机的防漏料技术及运用研究商品与质量(2018年47期)2018-05-24往复式活塞隔膜泵油缸及油缸压盖刚度分析中国新技术新产品(2016年21期)2016-12-08控制玻璃钢型材固化收缩变形的装置科技创新导报(2016年4期)2016-11-19皮带机跑偏现象分析及对策探究山东工业技术(2015年5期)2015-07-26重型自卸汽车举升油缸的密封分析与优化汽车零部件(2014年5期)2014-11-11